2020年4月1日,南極熊從外媒獲悉,GKN Additive 公司3D打印了一個液壓適配器塊,通過對適配器塊進(jìn)行重新設(shè)計,其重量比傳統(tǒng)制造的同類產(chǎn)品輕80%。 這家總部位于英國的技術(shù)集團(tuán)采用增材制造設(shè)計(DfAM)原理來減少材料使用量,從而減輕重量和成本,同時還改善了功能。
從下面這張對比圖中可以看出,他們對適配器塊做了大量的優(yōu)化設(shè)計,重量從30公斤減少為5.5公斤,大大節(jié)約了原材料。
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2020-4-1 13:52 上傳
傳統(tǒng)制造的液壓塊
液壓塊往往具有緊湊,塊狀的設(shè)計,并在其中鉆有一組內(nèi)部通道。內(nèi)部通道控制液壓系統(tǒng)中的油分配,使操作員能夠控制重型機(jī)械,例如起重機(jī)或挖掘機(jī)的機(jī)臂。首先,從上方和下方鉆洞。垂直孔然后通過水平通道連接,并在其中切入螺紋。為防止油從敞開的水平通道泄漏,用平頭螺釘將其塞住并密封。
這些適配器塊的機(jī)械加工效率極低,無論是在成本還是功能方面。鉆孔和銑削的邊緣會產(chǎn)生銳利的毛刺,這些毛刺在后期處理中很難處理。這些有時會在運(yùn)行過程中折斷并導(dǎo)致系統(tǒng)故障。另外,尖角連接點(diǎn)產(chǎn)生湍流,導(dǎo)致能量效率低下。污物儲存器會積聚在未使用的水平通道中,從而縮短了液壓系統(tǒng)的使用壽命。
重新設(shè)計液壓塊
GKN的DfAM重新設(shè)計利用了增材制造的主要優(yōu)勢之一:完全的設(shè)計自由度。該項目的重量減輕了80%,從30千克降低到5.5千克,而沒有犧牲任何功能。新設(shè)計丟棄了大量多余的材料,并確保零件內(nèi)沒有孔重疊。完全省略了未使用的水平通道,因此無處可積聚灰塵。尖銳的內(nèi)部角落被平滑的管線所取代,從而大大減少了系統(tǒng)中的湍流。
此外,如果要對設(shè)計進(jìn)行任何修改,則增材制造流程將輕松實現(xiàn)這一目的?梢允褂肅AD軟件進(jìn)行快速的設(shè)計迭代,這與生產(chǎn)全新的工具來更改鉆孔位置相反。
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2020-4-1 14:17 上傳
液壓塊針對增材制造重新設(shè)計, 圖片來自GKN。
編譯自:3dprintingindustry
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